必威:九星絕緣軸承完美解決了電動機軸電流腐


某電廠裝機兩臺200MW循環流化床空冷燃煤發電機組,每臺鍋爐配備兩臺二次風機。該電動機自投運以來頻繁發生電動機軸承振動大,電機運轉噪音大等問題,不得已多次更換電動機驅動端和非驅動端軸承,但運行不到3個月就發生重復的故障。最終經分析確認為軸電流導致的軸承損壞,給電動機更換九星電絕緣軸承后,徹底解決了這個問題。

前兩次異常發生后,經停機解體檢查,電機非軸伸端軸承銅合金支架磨損嚴重斷裂損壞,軸伸端NU232內套半邊現搓板狀,6232軸承游隙較大約40s。技術部分析故障原因可能是:1、風機風葉圓周運轉偏心,電機非軸伸端外圈軸線相對偏斜。推力軸承銅合金滾柱支架摩擦產生高溫。膨脹不均勻;2、軸承質量不好;3、對輪中心存在不同心,偏差大,導致電機軸承受力不均。

為此,某電廠更換了電機軸承的供應商,從某地區授權代理商中采購備品軸承,全部更換電機軸伸端和非軸伸端軸承三盤軸承,檢修完成試轉,剛加入運行的電動機振動、聲音、溫度表現正常,兩側軸承振動均小于3mm/s,達到優良水平。

但運行一段時間(一至兩個月)后,軸承振動逐步增大,異音逐步增大。直到振動超標,不得不停下來再次更換軸承。如此反復幾次,發現幾次軸承損壞的表現基本一致,即電機兩側支持軸承NU232出現內跑道搓板狀條紋,且軸承游隙變大。經查閱資料,就此問題咨詢我們九星絕緣軸承技術部,九星判斷這種損壞現象是典型的過電流腐蝕引起軸承損壞,故障圖片與九星廠家提供的典型軸承損壞故障圖像完全一致。

因此,某電廠購置了漏電檢測筆,對運行中的電動機兩側軸承進行了現場檢測。靠近電機軸承就可以檢測到軸承的放電現象,這種放電現象就是電機軸電壓通過電機的軸承對地放電而引起的,它會造成滾動體和軸承跑道表面出現電腐蝕,潤滑脂降解,從而引起軸承故障,振動增大,噪音增大。

經漏電筆檢測,發現出現過軸承故障的二次風機電動機軸承有明顯放電,1分鐘內檢測到的最大放電次數多達120多次。而其他高壓電動機均未檢測出軸電流的放電現象。這也進一步證明了二次風機電動機軸承損壞就是由于電機軸上的電壓通過軸承向地面釋放時引起軸電流,從而導致軸承電蝕、潤滑脂降解和軸承的最終失效。

通過對某電廠軸承損壞事件的分析,我們也總結出了電動機軸電流損壞軸承的特征。即:軸電流會在軸承內外圈的跑道上形成許多搓板樣的條形燒傷痕跡,這是軸電流對滾動軸承破壞的特有特征。嚴重時,軸承的表面還會出現一些傷痕,甚至出現軸承表面裂紋。同時,由于軸承表面的損傷,使得軸承溫度出現較為明顯的上升,造成潤滑油脂流出。

軸電壓形成軸承電流有兩種基本途徑。一是由于分布電容的存在,使電動機定子繞組和軸承形成一個電壓耦合回路,進而耦合回路將軸電壓傳到大地,形成軸電流。二是電機轉動時,滾珠和滾道之間不斷接觸,軸電壓超過軸承跑道與滾動體之間的潤滑油層穿過電壓時,使得軸承內外的滾道發生非正常連接,軸電壓就會在軸承上形成很大的放電電流,也就是電火花加工電流,加工電流使得軸承跑道表面出現燒痕。